四柱液壓機(jī)產(chǎn)品 改造方案
l )制作工裝模具
根據(jù)工藝要求及滑塊的活動(dòng)行程制作出模套、壓頭、墊塊及配套工裝,模套內(nèi)徑為
2 )安裝試運(yùn)行
根據(jù)動(dòng)作要求SYA 斷電,保持下缸不動(dòng)作。安裝模具試運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)初始工作狀況良好,但在工作中油溫升高很快,連續(xù)工作十多分鐘以后,壓機(jī)甚至無法運(yùn)行,實(shí)測油箱表面溫度已達(dá)
經(jīng)過分析,我們認(rèn)為主要原因有以下兩點(diǎn):一是模腔橫截面大,模嘴擠壓出口小,擠壓速度慢從而造成滑塊工進(jìn)速度慢。盡管壓力補(bǔ)償變量泵在系統(tǒng)壓力升高時(shí)流量自動(dòng)減小,但仍有大量多余壓力油經(jīng)過壓力錐閥2 溢流回油箱,由于溢流孔口小,油液流速快產(chǎn)生大量的熱;。二是因?yàn)橹糜谟拖渲械闹瞄L時(shí)間持續(xù)處于工作狀態(tài),也產(chǎn)生了大量熱量。而僅靠油箱散熱,散熱量不足是造成故障的主要原因。
― 液壓泵的效率
流進(jìn)液壓閥的流量(耐/S ) 根據(jù)計(jì)算結(jié)果可知:溢流閥孔損失發(fā)熱和液壓泵工作發(fā)熱所產(chǎn)生的熱量遠(yuǎn)高于油箱散熱,油箱散熱根本不足以滿足油液冷卻的需要。當(dāng)油液溫度高、壓力高時(shí),相對(duì)泄漏量大,液壓泵無法正常供油,四柱液壓機(jī)不能動(dòng)作。
3 )解決措施
由計(jì)算結(jié)果選擇相應(yīng)的水冷卻器,將油箱里的油液進(jìn)行強(qiáng)制循環(huán)冷卻。
4 改造后設(shè)備使用情況
該臺(tái)四柱液壓機(jī)經(jīng)過改造,可以進(jìn)行20
在傳統(tǒng)熱擠壓過程中,粉末擠壓在容器中成形制成坯料是必需的工序,這既增加了生產(chǎn)成本,又加大了勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了生產(chǎn)效率。采用四柱式萬能四柱液壓機(jī)進(jìn)行熱擠壓生產(chǎn),減去了制坯工序,同時(shí)也無需坯料保溫設(shè)備。連續(xù)進(jìn)行擠壓,極大地提高了生產(chǎn)效率。( 2 )在傳統(tǒng)熱擠壓過程中,臥式擠壓機(jī)是生產(chǎn)的必需設(shè)備。對(duì)于未購置臥式擠壓機(jī),而擁有四柱液壓機(jī)的企業(yè),在擠壓所需擠壓力不太高的制品時(shí),可以對(duì)四柱液壓機(jī)進(jìn)行改造,從而滿足產(chǎn)品熱擠壓的要求。這極大地節(jié)約了企業(yè)的資金,降低了四柱液壓機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)成本。
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